某大型钢结构公司涂装VOCs处理设备技术改造方案

期刊: 建筑监督检测与造价 DOI: PDF下载

闵宁 武秀斌 张贝

中铁宝桥集团有限公司 陕西省宝鸡市 721006

摘要

本文详细介绍了某大型钢结构公司涂装挥发性有机化合物(VOCs)处理设备的技术改造方案,采用沸石转轮+蓄热式焚烧炉(RTO)替代活性炭纤维吸附+催化燃烧处理工艺。实际证明,新的工艺能有效解决VOCs排放要求的问题,满足污染物排放24小时连续在线监测要求。还研究了二套涂装间共用一套RTO设备的可行性和经济性。


关键词

VOCs;沸石转轮+RTO;共用RTO

正文


1引言

某大型钢结构公司于10年前安装了2套VOCs处理设备。该处理设备采用活性炭纤维吸附+催化燃烧工艺。投产最初是满足VOCs排放标准的。随着环保要求日益严格,环保排放标准不断提高,再加上2019年该市环保局要求在处理设备排放口增加在线监测装置,对排放数据进行24小时连续在线监测,并同步上传数据至省重点排污单位自动监控平台。此时,原有废气处理设备不再满足此时的排放标准,故公司决定对该处理设备进行提升改造,以满足环保在线监测的要求。经市场考察,目前VOCs 处理设备的主流工艺为沸石转轮+RTO,且可满足污染物排放24小时连续在线监测要求。

2原有活性炭纤维吸附+催化燃烧工艺使用过程中存在的问题

原有工艺中,VOCs经过活性炭纤维时,被吸附在其表面,而洁净的气体直接排放至大气中;当吸附介质饱和时,启动催化燃烧设备,利用高温将原来吸附在活性炭纤维表面的VOCs脱附出来,再通过催化反应床将其转化为二氧化碳和水蒸汽排放至大气中。在设备运行中,发现存在以下问题:

1)活性炭纤维吸附是一个放热过程,如果热量不能有效移除,达到活性炭纤维的自燃点或废气中有机物的闪点,存在发生火灾的潜在危险。

2)处理效率仅仅为70%左右,且随着设备使用时间的增长,活性炭纤维吸附能力变差,处理效率进一步降低,排放数据不达标,只能暂停涂装作业,严重影响了生产正常进行

3)活性炭纤维、催化剂每半年就需要更换一次,增加耗材费用及员工工作量。

4)更换掉的活性炭纤维及催化剂作为危废,增加后续危废处理费用

3 改造后采用沸石转轮+RTO工艺优点

3.1工艺简介

VOCs通过沸石转轮时,能有效被吸附于沸石中去除。经过沸石吸附的洁净气体,直接排放大气中转轮持续旋转,同时将吸附的VOCs传送至脱附区利用一小股加热气体将VOCs进行脱附,脱附后的沸石转轮旋转至吸附区,继续吸附VOCs。脱附后的浓缩VOCs送至RTO进行焚烧转化成二氧化碳及水蒸气排放至大气中。

其中RTO沸石转轮浓缩后的高浓度、小风量废气加热到760以上,产生的高温气体流经陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。本次改造采用的蓄热室分三个区,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,循环往复,连续工作。是一种用于处理中高浓度VOCs的节能型装置。

 

图一  沸石转轮系统                  图二  三床式RTO

3.2优点

1)高效净化效果:处理效率通常可以达到99%以上,是目前处理有机废气最为彻底和有效的方法

2)蓄热回收:沸石转轮+RTO利用转轮中的热能储存介质进行蓄热,将排出的热空气的热能回收,并用于预热进入的废气,这样可以显著降低能耗,提高能源利用效率。

3)高温操作:沸石转轮+RTO在高温下运行,通常在700°C以上,高温能够有效地破坏有机污染物,提高其氧化反应速率,从而更有效地去除有机废气中的污染物。

4)可靠稳定:设备结构简单,运行稳定可靠,转轮中的沸石分子筛使用时间长,维护保养得当,可以使用8年左右,具有较长使用寿命和较低的维护成本。

5)适应性强:适用于多种有机废气的处理,可以根据废气成分和处理要求进行设计和调整,以适应不同的工业应用。

4采用沸石转轮+RTO处理工艺的方案设计

序号

部位

名称

参数

备注

1

 

涂装间尺寸(L*B*H)

30*18*5 二个


2

处理风量

60000Nm3/h单个


3

有机废气初始浓度

约为850mg/m3单个


4

喷枪同时作业数量

三把


5

排风形式

侧送侧排


6

沸石

转轮

去除率

≥96.5%


7

沸石浓缩倍数

8倍


8

沸石转轮外形尺寸

Φ3250mm,δ400mm 二台

西部技研

9

蓄热式

焚烧

处理风量

15000m3/h 一套


10

工作方式

三室蓄热室


11

去除率

≥99%


4.1风量设计

空载流速:根据涂装间通风设计规范要求,截面流速取0.38-0.67m/s,本项目取空载流速为0.55m/s;

过风截面积:18×5=90㎡;

实际有效通风面积:项目为大工件涂装间,工件占大部分空间,由于有机废气和漆雾比重较高,会沉降于地面,按照30%设计,90x0.3=27㎡;

计算风量:27×0.55×3600=53460m³/h;

设计风量:53460X1.1(安全系数)=58806m³/h,

设计取整风量:60000m³/h。

4.2沸石分子筛吸附浓缩装置设计

单台沸石转轮处理风量60,000m³/h,沸石转轮采用8倍的浓缩倍数,去除效率96.5%。

浓缩后的风量:60,000×273÷(273+35)÷8=6,647Nm³/h;

浓缩后的VOCs浓度:850mg/m³×8×0.965=6562mg/m³;

4.3 RTO设计

在方案设计时,采用两台沸石转轮共用一套三塔式RTO炉的方案不仅能减少初期设备投资,还能降低后期运行成本。设计风量验算:6647×2×1.1(安全系数)=14623Nm³/h;

设计取整风量:15,000Nm³/h。

处理效率99%,燃气加热型,冷机启炉消耗燃气137Nm³/次用时约3h

正常运行工况,废气浓度为850mg/m³时,正常运行燃气能耗为0Nm³/h;

4.4烟囱设计

排气筒参考规范,以风速>15m/s设计,故烟囱直径为DN1600,按环保标准要求烟囱高度≥20m。

附带采样避雷装置、平台、采样口及Z字型爬梯或旋转爬梯,设计参照规范HJ75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》标准中的要求进行设计。

5 VOCs处理效果及方案经济性分析

5.1经在线排放数据监测,新工艺的非甲烷总烃最高排放浓度仅仅为 10 mg/m³,远远低于陕西地标《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)中排放要求国家最高允许排放浓度50mg/m³,且完全满足VOCs排放24小时连续在线监测要求。而原有工艺排放浓度不稳定,非甲烷总烃最高排放浓度经常超过国家限值50mg/m³。

5.2改造完成后,每个涂装间每年更换耗材费用约为5万元。而原有工艺每半年需要更换一次活性炭纤维及催化剂,每个涂装间每年耗材更换及危废处理费用约35万元,新工艺的维护费用仅为原有工艺的七分之一。

5.3改造方案中二个涂装间共用一套RTO,可节省一套RTO设备费用约100万元,其后续维保费也会降低,操作员工的工作量也会相应减少。

6 结论

通过本次改造,说明沸石转轮+RTO处理工艺完全适用于大型钢结构公司涂装,且处理效果远远高出国家相关标准,满足VOCs排放24小时连续在线监测要求。更重要的是该处理工艺具有更低的能耗优势及维修量。并验证了对于二个涂装间共用一套RTO处理设备的效果和经济性。

 

作者简介:

姓名:闵宁性别:女出生年19832民族:汉籍贯:陕西省渭南市学历:大学本科毕业院校:西安工程科技学院职称:工程师研究方向:给排水及环保工程


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