洁净室建筑电气自控系统调试技术与实验室运行稳定性提升研究

期刊: 建筑监督检测与造价 DOI: PDF下载

胡刚

511324198810092870 上海开纯洁净室技术工程有限公司

摘要

洁净室作为半导体、生物制药等高端产业的核心基础设施,其运行稳定性直接决定实验精度与产品质量,而电气自控系统是保障洁净度、温湿度等关键参数达标的核心支撑。传统调试技术存在“参数匹配度低、联动协调性差”等问题,导致洁净室运行参数波动幅度超±5%,停机故障率达8.2%。基于此,构建“分层调试-联动校验-智能优化”的电气自控系统调试体系,整合PLC编程优化、传感器校准、闭环控制调试等关键技术,同步建立运行监测与预警机制。某生物制药洁净实验室实践表明,优化后调试周期缩短30%,洁净度等级稳定维持在ISO 5级,温湿度波动控制在±0.5℃/±3%RH,年停机故障率降至1.5%,为洁净室实验室运行稳定性提升提供科学方案。


关键词

洁净室;电气自控系统;调试技术;运行稳定性;闭环控制

正文


一、引言

《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2013)明确要求,洁净室电气自控系统需实现“参数精准调控、运行状态实时监测、故障快速响应”。当前我国高端洁净室年均建设量超500万平方米,但传统调试模式存在显著瓶颈:空调风系统、给排水系统、净化系统调试独立开展,缺乏联动校验,导致系统运行时参数冲突;传感器校准依赖人工操作,误差率超3%,无法满足高精度调控需求;调试后缺乏长效监测机制,运行中参数漂移难以及时发现。某半导体洁净室数据显示,传统调试后半年内因电气自控问题导致的生产中断达6次,直接经济损失超千万元。因此,优化电气自控系统调试技术、建立稳定性保障体系,对提升洁净室运行质量具有重要工业价值。

二、洁净室电气自控系统调试核心痛点与技术逻辑

洁净室电气自控系统涵盖空调净化、动力配电、环境监测等子系统,调试需兼顾“单点精度”与“系统协同”,传统模式痛点及优化逻辑如下:

参数调控精准性不足:传统调试采用“固定阈值设定”模式,未结合洁净室热负荷、人员流动等动态因素优化,如生物实验室接种操作时温湿度波动超±1℃,影响实验结果。优化逻辑:采用“动态阈值+PID闭环控制”调试,根据实时环境数据调整控制参数,提升调控精度。

系统联动协调性差:空调、排风、压力控制等子系统独立调试,运行时易出现“送风量与排风量不匹配”,导致洁净室正负压失衡(设计正压5-10Pa,实际波动±3Pa)。优化逻辑:建立子系统联动调试矩阵,通过PLC编程实现参数协同响应。

调试与运行脱节:调试仅关注验收指标达标,未结合长期运行损耗特性优化,如过滤器阻力随运行时间增加导致风量衰减,传统调试未预留补偿系数。优化逻辑:融入全生命周期思维,调试时模拟运行损耗场景,预设参数补偿机制。

三、洁净室电气自控系统调试技术优化方案

构建“分层调试-联动校验-智能优化”三级调试体系,覆盖从单点设备到系统协同的全流程,提升调试质量与运行稳定性。

3.1分层调试:从单点到系统的精准校准

“设备层-控制层-系统层”分层开展调试:设备层聚焦传感器与执行器校准,采用“标准源比对法”校准温湿度、压力、粒子传感器,误差控制在±0.1℃、±1%RH、±0.3μm以内;对变频器、调节阀等执行器,通过PLC发出模拟信号,校验动作响应速度与精度(响应时间≤0.5s)。控制层优化PLC程序逻辑,针对洁净室不同运行工况(空态、静态、动态)编写多套控制脚本,如动态工况(人员满负荷)时自动提升送风量20%。系统层开展整体性能调试,测试洁净度、换气次数等核心指标,确保空态下ISO 5级洁净室粒子浓度≤3520pc/m³。

3.2联动校验:子系统协同性能优化

建立“多变量联动调试矩阵”,解决子系统协同冲突问题:空调与压力控制系统联动调试时,通过PLC编程实现“送风量变化→压力传感器反馈→排风量自适应调整”的闭环逻辑,调试时模拟人员进出、门体开关等场景,确保正负压波动≤±0.5Pa;净化与电气系统联动调试时,优化过滤器压差报警与风机启停逻辑,当压差超设定值30%时,系统自动切换备用风机并发出预警。采用组态软件搭建虚拟调试平台,提前模拟不同工况下系统联动效果,减少现场调试返工率40%。

3.3智能优化:融入全生命周期运行需求

调试阶段植入智能优化模块,提升长期运行稳定性:基于历史运行数据构建负荷预测模型,调试时预设“季节负荷补偿系数”,如夏季高温时自动提升空调制冷量15%;开发故障自诊断程序,调试时人为模拟传感器故障、执行器卡涩等场景,校验系统自动切换备用设备、发出精准报警的能力;建立调试数据档案,记录传感器校准曲线、PLC控制参数等关键数据,为后期运维提供依据。

四、实践成效与稳定性保障机制

在某生物制药企业新建的ISO 5级洁净实验室(总面积达800平方米)中,成功应用了上述新型调试技术,并与传统调试方式进行了系统性的成效对比和运行数据分析,结果显示各方面均有显著提升。具体表现在以下方面:

在调试效率与质量控制方面,整体调试周期由原来的45天大幅缩短至31天,效率提升约30%;洁净度、温湿度等关键环境指标一次验收合格率从75%提升至100%,实现了完全达标;传感器长期运行误差被严格控制在±0.2℃范围内,相比传统调试方式误差率降低了60%,显著提高了监测数据的可靠性。

在运行稳定性方面,系统表现尤为突出。投运一年以来,洁净室等级持续稳定维持在ISO 5级标准,温湿度波动始终控制在±0.5℃和±3%RH的严格区间内;正负压波动不超过±0.8Pa,远超初始设计指标;年度停机故障率由原来的8.2%降至1.5%,运行期间未发生任何因电气或自控系统问题导致的实验中断事件,保障了研发与生产活动的连续性和安全性。

此外,项目还建立了长效的设备保障机制。依托调试期间积累的海量数据,搭建了一套智能运维管理平台,能够对系统运行参数进行实时监测与动态分析,一旦检测到参数漂移超过5%即自动发出预警,实现前瞻性维护。每季度根据实际运行数据对PLC控制逻辑进行优化迭代,并依据过滤器阻力变化动态调整送风量,不仅提高了环境控制的精确度,还使得核心设备的使用寿命预期延长20%,降低了全生命周期运维成本。

五、结论与展望

洁净室电气自控系统调试技术的优化,通过“分层调试保障单点精度、联动校验提升协同性能、智能优化适配长期运行”的体系化设计,有效破解了传统调试“精准性不足、协同性差、与运行脱节”的瓶颈。实践证明,该技术可使调试周期缩短30%,运行故障率降低80%,为洁净室实验室稳定运行提供核心支撑。

未来优化方向:一是融合数字孪生技术,构建洁净室电气自控系统虚拟模型,实现调试过程全场景模拟;二是推广AI自适应控制调试,通过机器学习自动优化控制参数,适配复杂动态工况;三是开发便携式智能调试设备,提升现场校准效率与精度。通过技术创新,推动洁净室电气自控调试向“精准化、智能化、长效化”转型。

参考文献

[1]宋浩强.洁净室电气施工技术[J].建筑工人,2024,45(04):4-6.

[2]周桂香,兰童慧.综合医院洁净室不间断电源设置[J].工程建设与设计,2023,(09):62-64.DOI:10.13616/j.cnki.gcjsysj.2023.05.015.

[3]赵文春.制药厂洁净室的电气设计[J].现代建筑电气,2022,13(09):35-38.


...


阅读全文